我决定做这个“女体化装置最新”版本,是被上一版的那个破烂玩意儿给彻底逼疯了。上次那个东西,无论是从反馈的细腻度还是从能耗比来看,简直就是糊弄人。

实践的初期:推翻与重构

我直接把硬件部分全部推翻重来了。 大家都知道,以前那套微电流模块就是个玩具,震起来跟手机开免提一样,根本没有那种细微、持续的渗透感。我在博客里已经吐槽过无数次了。

这回的重点是提高刺激的均匀度和长期使用的稳定性。光是找合适的柔性传感器阵列和微型生物凝胶贴片,我就花了大半个月。以前老是想着从国内找便宜货省钱,结果钱没省下来,效果却是差得让人想砸。这回我直接咬牙,砸重金买了进口的高精度压电薄膜,这玩意儿能模拟出更接近真实体感的温和波动。

配件到手,我第一步就是把旧的外壳拆得稀烂,里面的那些乱七八糟的排线直接全部扯掉,扔进了垃圾桶。我用新的导电银浆重新焊了主控板的触点。这回我吸取教训,所有连接点都做了绝缘和防水处理。

详细过程:焊接与故障排查

最麻烦的是电源模块。 上一版电池续航烂得跟什么一样,撑不过五个小时就歇菜了。所以这回我把电池容量直接翻了一倍,但这新电池的体积也随之增大,直接导致我不得不重新设计内部空间。光是为了让它在有限的空间里塞进去,我用雕刻刀在内胆上削了整整两个小时,削得手上全是划痕。

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  • 第一次试启动:一切连接好后,我怀着激动的心情按下了开关。它居然给我短路了! 我气得差点把扳手扔到墙上。
  • 故障排查:冷静下来后,我重新检查了所有焊点。原来是我在连接电源正负极的时候,不小心把导线压在了外壳边缘,导致绝缘皮磨破了。我用了新的热缩套管把那段导线彻底包裹起来,确保万无一失。
  • 二次启动与调整:这回成功了。但新的柔性阵列输出的能量比我预想的要高,一开始的强度设定直接把我吓了一跳。我不得不花了一整个下午,重新编写和调整了控制模块的算法,降低了启动阈值,并设置了更平滑的功率曲线。

最终实现与当前状态

现在这个“最新版”终于算是搞定了。换上这套新的柔性阵列和生物凝胶贴片之后,反馈的均匀度和精细度简直提升了不止一个档次。能明显感受到那种温和、持续的渗透感,不再是以前那种简单粗暴的突兀震动。虽然成本直接翻了三倍,但这钱花得值!

我从昨天开始,已经持续记录运行数据快四十个小时了。新的电池续航也达到了我预期的十二小时。目前最大的问题是散热。新的电源和控制板发热量有点大,我正在琢磨是加装一个小型的热电制冷片,还是直接在机壳上开几个排风槽。有没有搞热力学的兄弟,赶紧在评论区吱一声,给我点意见!

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